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【湘潭日報】鄧海燕:走好“四步棋” 企業(yè)添活力
2023-12-19 08:53:42          來源:湘潭日報 | 編輯:周冠成 |         

本報記者 張振宇

鄧海燕是岳塘區(qū)立得昌包裝廠負責人。這位“80后”女老板硬是通過加強企業(yè)管理,使小廠年利潤做到了上百萬元。

在塑料包裝行業(yè)競爭激烈、行業(yè)整體利潤不高的情況下,鄧海燕是怎么做到的?

立得昌包裝廠是鄧海燕的父親2006年創(chuàng)辦的,是一家專門生產氣泡膜塑料包裝袋的小微企業(yè),廠址在岳塘區(qū)荷塘街道。

剛創(chuàng)立時,企業(yè)僅有10余名員工,年產氣泡膜300萬條,年產值不到200萬元。作為家里的長女,20歲的鄧海燕成了父親的得力助手。

幾年后,由于父親擔任湘潭縣錦石鄉(xiāng)勝利村黨總支書記,精力顧不過來,便把企業(yè)交給了鄧海燕打理。

鄧海燕認為,加強管理、跟上時代是辦好企業(yè)的鐵律,所以在接手企業(yè)后,大膽地走出幾步棋。

第一步是將企業(yè)搬遷回錦石。這樣不僅每年可以節(jié)約大筆的廠房租金,還能照顧家庭,及時得到父親的指點。

第二步是徹底淘汰腳踏式縫包機,代之以電動半自動縫包機。這一改變使原來每人每天4500條的產量提高到了2萬條,在工人減半的情況下實現(xiàn)產量翻番,生產效率大大提高。

第三步是添置廢料回收機。工廠原來生產過程中產生的邊角廢料都是集中收納,達到一定量后外運找人代回爐加工,這樣一進一出僅運輸費用就不少。鄧海燕便添置了一臺廢料再生擠粒機,這樣不僅使廢料100%得到回收利用,光運輸費用每年就可節(jié)約5萬元以上。

第四步是不斷改進原料配方,將原來兩三種原料調整為7種以上。配方改變使產品原料成本降低,每年節(jié)約成本50萬元以上。

為進一步降低生產成本,鄧海燕正籌劃將現(xiàn)在的電動縫包機全部淘汰,代之以全自動生產線,屆時可望做到在用工減半的情況下產量再次翻番,企業(yè)效益得到進一步提升。

責編:周冠成

來源:湘潭日報

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